排氣溫度高是螺桿空壓機常見的故障,其危害也很大。設備在排氣溫度高的情況下長期運行主要有以下危害:
(1)排氣溫度越高,壓縮機為考慮膨脹而留下的間隙越大,壓縮機效率越低,導致電能消耗,產氣量減少;
(2)降低油的使用壽命;
(3)排氣溫度過高會導致氣相潤滑油較多,增加油分離難度,導致更多的油進入供氣管網,不僅油耗大幅增加,而且供氣質量下降
能影響氣體設備的質量;
(4)設備長期在高排氣溫度下運行,會降低設備的使用壽命;
(5)環境溫度升高,導致吸氣溫度升高。在耗電量相同的情況下,吸氣溫度每升高3℃,產氣量下降1%。
對此,通過機組性能測試、分析,決定采用一些非常規方法來解決:
1. 對溫控閥芯進行重新設計加工,自制更換:
溫度控制閥是空壓機油路系統中重要的核心控制元件。進口溫控閥芯元件難以滿足舊機組的工藝要求。為此,設計對溫度控制閥芯的兩個部件進行更換。
組件A組件B
A:適用于長期高溫天氣(室外溫度高于25℃)。
元素B:適用于長時間的室外低溫。
A組分和B組分的設計流量基本相等。理論上,設計流量比原進口溫度控制閥的設計流量大2%左右,但由于自制溫度控制閥芯的阻力較大,可以認為設計流量基本相等。
2. 水網絡轉換:
對機組水系統管網進行改造。原后坐水路取消,機組串聯管網改為并聯管網。改造后的管網水力阻力大大降低,進入油冷卻器的水增加,油溫降低,排氣溫度降低。
3,攝入轉換:
原進風口處于相對密封的機組內,機組內空氣溫度比機組外高5℃左右。因此,對進氣口進行改造,在原進氣口的頂蓋上開一個φ280,然后再開一個φ280×
400的鐵皮風管與原進風口連接,使新進風口在機組外。隨著進氣溫度的大幅度降低,排氣溫度也會相應降低,在相同的功耗下,產氣量也會相應增加。
4. 調整耦合:
由于底座長期承受電機和壓縮機的重量,檢測到M至N段位置下沉,導致聯軸器開度偏差達到300um(下開度較大)。同時,由于M點和N點的跌落幅度不同,進行了耦合
軸與軸之間水平偏差120um(電機聯軸器端部過高)。偏差巨大,導致壓縮機運行異常,熱量增加,噪音增加很多。要解決這一問題,可以采取以下措施:
(1)用長度為400mm,寬度為250mm,厚度合適的鋼板,從C開始分別插入M點和N點,直至全部進入底座下方的間隙,使M ~ N段上升,基本保持水平。
(2)調節聯軸器,使開度偏差控制在12um以內,同軸軸水平偏差控制在15um以內。
(3)調試完畢,用水泥將基層下的空隙填滿。
由于聯軸器的同心度調節精度非常高,機組運行狀況非常好,噪音顯著降低,同時熱量也會相應降低。
5、拆下機組外殼上蓋,使壓縮機和電機的部分熱量由熱空氣向上排出。
通過以上措施,空壓機至今已經連續運行了很長時間,排氣溫度高的現象一次也沒有發生過??諌簷C在任何天氣條件和負載條件下長時間運行,排氣溫度可完全控制在
90 ~ 95℃,在螺桿空壓機運行的理想溫度指標范圍內。
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